效率帶來回報: 阿法拉伐螺旋換熱器使原油精煉廠的成本降低了 160 多萬歐元
1999 年,一家俄羅斯石油公司收購了一家新的煉油廠,并將現(xiàn)代化和成本控制作為首要任務(wù)。與減粘裂化工藝中使用的換熱器相關(guān)的高維護(hù)成本是一個重大問題。阿法拉伐的任務(wù)是證明其螺旋換熱器能夠解決這些問題。結(jié)果令人印象深刻,節(jié)省了大量成本并提高了效率。
日期 2025-07-21
挑戰(zhàn)
新收購的煉油廠面臨著換熱器嚴(yán)重結(jié)垢的問題,尤其是在減粘裂化底部冷卻任務(wù)中。結(jié)垢導(dǎo)致燃料消耗增加、二氧化碳排放增加以及維護(hù)成本過高,每年高達(dá) 165 萬歐元。煉油廠需要一個解決方案來降低這些成本,并提高工廠的整體性能和盈利能力。
螺旋換熱器在工藝中的作用是通過冷卻減粘渣油來預(yù)熱進(jìn)入減粘裂化裝置的進(jìn)料。
我們的解決方案
阿法拉伐建議將煉油廠的 12 臺管殼式換熱器更換為 8 臺螺旋式換熱器。螺旋式換熱器以其單通道流動、均勻的流速曲線、自清潔效果和無死角而著稱,是專為污垢嚴(yán)重的應(yīng)用而量身定制的。與傳統(tǒng)的管殼式換熱器相比,螺旋流動和逆流設(shè)計也使其熱回收效率更高。
工藝實施
2001 年 1 月,作為試點項目,8 臺螺旋換熱器中的兩臺投入使用。結(jié)果令人欣喜,公司第一年節(jié)省的維護(hù)費(fèi)用就足以收回投資。到 2002 年,全部 12 臺管殼式換熱器都換成了 8 臺螺旋式換熱器。這些新的換熱器承擔(dān)了整個減粘裂化底部冷卻任務(wù),只需要每年進(jìn)行檢查和預(yù)防性清洗。
影響與效益
采用阿法拉伐螺旋式換熱器后,節(jié)約了大量成本,改善了運(yùn)行狀況:
- 維護(hù)成本: 從每年 165 萬歐元降至三千歐元。
- 投資回收期: 根據(jù)清潔成本計算,一年內(nèi)收回成本。
- 結(jié)垢: 自試運(yùn)行以來,結(jié)垢很少。
- 效率: 傳熱效率提高了四倍。
- 安全:加強(qiáng)了安全措施。
- 生產(chǎn): 吞吐量和產(chǎn)量更加穩(wěn)定,利潤更高。
阿法拉伐螺旋換熱器的成功集成不僅為公司節(jié)省了大量維護(hù)成本,還提高了煉油廠運(yùn)營的整體效率和可靠性。
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